四川筠联西南水泥有限公司(以下简称“筠联西南”)位于四川省宜宾市筠连县寻寺镇。其前身为筠连川美芙蓉水泥有限公司,拥有一条5000t/d新型干法水泥生产线。 KW余热发电系统,年产水泥200万吨。 2012年1月1日,筠联西南经济有限公司联合重组,并入中国建材子公司西南水泥股份有限公司(以下简称“西南水泥”)。在中国建材优秀企业文化和先进管理模式的引领下,短短两年时间,君联西南努力降低成本,注重技术创新,强化质量、采购等内部管理,取得了良好的业绩。非凡的转变过程。
2011年,由于管理方式存在严重问题,君联西南亏损2400万元。 2012年,君联西南加盟中国建材,奇迹般地扭亏为盈,当年实现利润6100万元。
2012年1月,君联西南加入中国建材集团。 2月,刚刚满月的新云联西南积极响应西南水泥“走出去、引进来”的管理理念,到先进水泥企业参观学习。 “三五”运营管理模式、“对标管理”、“辅导员制度”、“对标优化”等一系列先进的企业管理理念和优秀的企业文化,给了还在传统水泥企业的君当时的管理模式,让连信安深受震撼和感动。
为了快速“将中国建材的企业文化内化于心、外化于行为、固化于制度”,君联西南迅速行动,对照西南水泥的各项管理要求,转变思路,围绕企业经营中心任务,快速完善制定。落实绩效指标责任考核制度,从原燃料进场到水泥成品出厂各个环节进行整顿。以“降本增效”为主线,改变了过去粗放式生产管理的落后方式。从原材料采购到生产各个环节的能源消耗,以及节煤、节电的措施,全过程制定了降本目标,迅速引导全体干部员工围绕节能降耗、降本增效。减排、增效、安全生产、科技创新。业绩迅速实现大幅增长。
所以当别人烧烟煤或高热值无烟煤时,筠连西南因地制宜地使用低热值无烟煤;当别人用铁矿石、高价铁料时,君联西南用低价玄武岩;当别人用天然石膏时,筠联西南却用电厂脱硫石膏;当别人的混合料价格上涨时,筠联西南坚持使用煤矸石和玄武岩尾矿。总之,只要原料中含有Ca、Si、Al、Fe,就可以用来生产水泥。
很快,品管部和物资供应部就传来了这样的声音:“其他兄弟单位都在等着领取原材料、燃料材料,而我们却要东跑西跑,露宿野外,覆盖了300多米。”一英里半径找材料。”,“其他单位很少出现原燃材料问题,但我们原燃材料检验报告总是说不合格。”
尽管时有抱怨,但大家都明白,正是这些传统上被认为不合格的资源,才能实现“万物皆可做水泥”的梦想,创造出“低成本运营”的成果,找到了发展的核心。企业。竞争力的方法。
一是低热值无烟煤应用取得成功,成效显着。该成果荣获中国建材集团技术创新一等奖。热值5300大卡的无烟煤和热值4600大卡左右的无烟煤价格相差较大。从试生产开始,公司坚持使用低热值无烟煤,克服了低热值无烟煤用于煅烧熟料的障碍。仅此一项,每年即可节省燃煤费用约3000万元。
二是利用生物质燃料参与煤炭改性,降低了对煤炭热值和硫含量的要求。酒糟具有一定的热值,挥发分含量较高,且不含硫。在煤中掺入10%酒糟,可改变无烟煤的性质,使挥发分含量增加24个百分点,发热量增加100200大卡。改善煅烧条件,每年节省燃料费用400万元。
三是玄武岩作为原料配料和水泥拌和材料的研究和应用取得突破。筠联西南将廉价玄武岩(13元/吨)的作用发挥到极致,在原料中充分利用玄武岩中的Fe,从而不再需要铁粉。仅此一项,每年就可以节省500元高价铁质矫正材料的成本。一万元。用玄武岩作为水泥搅拌材料代替高价矿渣、粉煤灰,每年可节省搅拌材料成本120万元。该成果还荣获中国建材集团科技进步奖三等奖。
2011年筠联西南熟料制造成本198元/吨,熟料标准煤耗110kg/吨熟料,熟料综合电耗72度/吨熟料,立磨产量为160吨/小时。水泥综合电耗40千瓦时/吨水泥,煤炭采购单价700元/吨以上。
加入中国建材集团后的几个月里,君联西南不断参观学习先进水泥企业,不断接触先进水泥企业的管理理念和生产技术。他认识到自己生产经营指标的巨大差距,给公司的发展带来了动力。
“我们要继续做好成本管理工作”,公司领导班子在总结公司发展思路时表示。 “优秀单位能做到的,我们也能做到,甚至做得更好。”
通过各种会议,公司领导认真分析优势和可行性,明确分步实施策略,激励干部员工,树立信心。队员们还深入一线,带领干部员工深入生产现场,从工艺流程、设备管理等方面查找发病原因,制定技改方案。
经过反复研究,筠联西南在技术改造上找到了三个“突破口”:一是窑系统分解炉和篦冷机改造,在克服前期问题的同时,有效降低了篦冷机故障率,提高了窑炉产量。由于设备缺陷,窑系统无法充分利用低热值、高硫煤,解决了窑系统提高质量和产量的瓶颈问题,为降低熟料煤耗和电耗奠定了坚实的基础。二是通过实施变频器技术改造,降低了立磨、磨煤机、水泥磨等高耗电设备的运行电流,从而大幅降低电耗。三是实施水泥磨半终磨改造,克服了此前水泥磨系统产量提高的瓶颈问题,由之前的160吨/小时提高到190吨/小时。
通过这一系列的技术创新和技术改造,君联西南获得了丰厚的回报,无论是生产技术还是产量都实现了很大的提升。 2014年上半年,筠联西南熟料制造成本下降至131.90元/吨,熟料标准煤耗下降至105.5公斤/吨熟料,熟料综合电耗下降至56度/吨熟料,水泥综合电耗下降至34.21度/吨水泥。
在中国建材管控模式和企业文化的引领下,君联西南实现了文化重塑和管理提升,成为西南地区优秀水泥企业之一。今年以来,随着中国建材“深度管理整合年”的持续,越来越多的会员企业开始注重精益生产和精细化管理。像君联西南这样的生鲜企业,通过完善内部管理,降本增效。案件将会不断出现。